bsp;内部装置的 “完好性检查”。每次冲击 5 次后,老李都会拆开箱体检查内部:①自毁装置:防护壳无变形,氰化物胶囊(模拟溶液)无泄漏,触发机构位移≤0.01mm(未达 19kg 触发阈值);②加密模块:外壳无挤压,接线端子无松动,通电测试加密速率 192 字符 / 分钟(与冲击前一致);③机械齿轮:锁芯与齿轮联动正常,无卡滞,转动阻力 3.8N?m(仅比冲击前增加 0.1N?m)。“最担心的就是冲击导致自毁装置移位,万一触发了就麻烦了。” 老李说,第 19 次冲击后,他还特意测了自毁装置的触发压力 —— 仍需 19kg,无偏差。老梁补充:“箱体采用‘蜂窝状内部加强(1971 年军用箱体常用结构),能分散冲击能量,所以外部凹陷 0.7mm,内部却没受影响。”
冲击极限的 “额外验证”。为确认箱体抗冲击上限,团队额外冲击 5 次(共 24 次):①第 24 次冲击后,箱体边角凹陷达 0.97mm,接缝处出现 0.1mm 的细微裂纹(未贯穿);②内部检查:加密模块散热孔轻微变形,但功能正常;自毁装置无异常。“24 次冲击才出裂纹,远超 19 次的测试目标,美方就算连续冲击,短期内也破不了箱体。” 老宋说,老周决定停止额外冲击:“再冲可能裂纹扩大,影响后续切割测试 —— 留着样品测切割更重要。”
四、切割测试:角磨机的 “37 分钟边缘攻坚”(1971 年 8 月 10 日 14 时 14 时 37 分)
14 时,切割测试启动 —— 老郑操作 1.5kW 角磨机,对箱体右侧边缘(壁厚 1.2mm)进行连续切割,小王记录切割时间与深度,老梁监测切割区域温度(避免高温影响内部装置),核心验证 “37 分钟切割后,是否触及内部加密模块、自毁装置是否误触发”。测试过程中,团队经历 “缓慢切深→温度监测→模块防护”,人物心理从 “切割初期的紧张” 转为 “未触模块的踏实”,确认箱体切割防护有效。
切割过程的 “深度与温度监测”。老郑按 “匀速推进”(速度 5mm / 分钟)操作角磨机,切割片与铝合金摩擦产生火花,小王每 5 分钟用深度尺测一次切割深度:①5 分钟:深度 0.97mm(刚切透外层氧化膜);②15 分钟:深度 2.7mm(约 2 倍壁厚,但箱体有内部缓冲层,未触及核心区域);③25 分钟:深度 4.9mm,老梁用红外测温仪测切割区域温度 ——179℃(低于 5052 铝合金的软化温度 220℃,也低于自毁装置胶囊的耐热温度 200℃);④37 分钟:老宋喊 “停”,深度尺显示 7.0mm,小王立即记录 “切割 37 分钟,深度 7mm”。“切割速度比预期慢,主要是铝合金导热快,切割片容易发热变钝。” 老郑关掉角磨机,切割片已磨掉 1.2mm(从 1.2mm 厚磨至 0.0mm 边缘)。
内部模块的 “防护验证”。团队拆开箱体检查切割区域下方:①加密模块:距离切割处仍有 19mm(切割深度 7mm,箱体总厚度 26mm,预留 19mm 防护距离),模块外壳无变形、无高温痕迹;②自毁装置:位于箱体左侧,与切割区域相距 37mm,无任何影响;③内部缓冲层:切割区域内侧有 0.7mm 厚的石棉缓冲层(1971 年常用隔热材料),已被切割高温烤至微黄,但仍能隔热。“之前设计时就把切割风险算进去了,加密模块故意远离边缘,还加了缓冲层。” 老梁指着防护距离示意图,“就算美方切 37 分钟,也碰不到模块 —— 要切到模块,至少得切 26mm,按这个速度,得 190 分钟,早被发现了。”
自毁装置的 “未触发确认”。老李重点检查自毁装置:①触发压力传感器:读数 0kg(无压力),未达 19kg 阈值;②胶囊状态:硼硅玻璃外壳无裂纹,模拟溶液无泄漏;③电路状态:触发电路通电正常,未因切割高温出现短路或断路。“自毁装置只认压力,不认切割 —— 除非切割导致箱体挤压模块产生 19kg 压力,不然不会触发。” 老李说,他还测试了切割后的自毁功能 —— 施加 19kg 压力,胶囊正常破裂,证明切割未影响自毁可靠性。
五、测试后总结与结构优化(1971 年 8 月 11 日 15 日)
8 月 11 日起,团队基于暴力测试结果,开展数据总结与结构优化 —— 核心是 “固化达标参数、解决潜在问题、完善测试规范”,确保批量生产的密码箱都能扛住 19 种暴力工具的极限施压。过程中,团队经历 “数据整理→问题优化→规范编写”,人物心理从 “测试成功的轻松” 转为 “批量落地的严谨”,将暴力测试成果转化为可量产的结构标准。
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测试数据的 “整理与确认”。团队梳理三类核心数据:①撬棍测试:50kg 压力下锁芯变形 0.97mm(弹性恢复),齿轮锁死触发可靠(19 次重复测试无失效);②冲击测试:1.9kg 铁锤 19 次冲击,箱体最大凹陷 0.71mm,内部装置完好;③切割测试:37 分钟角磨机切割,深度 7mm,未触及加密模块,自毁装置未触发。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现 “箱体边角抗冲击性可提升”“切割区域缓冲层可优化” 两个改进点。
结构优化的 “针对性实施”。团队制定两项优化方案:①箱体边角加强:在原有 1.2mm 合金钢板基础上,局部叠加 0.3mm 厚的 5052 铝合金条(重量增加 0.019kg / 台,未超 3.7kg 目标),冲击测试显示 24 次冲击后凹陷从 0.97mm 降至 0.7mm,无裂纹;②缓冲层升级:将石棉缓冲层改为玻璃纤维缓冲层(1971 年新型隔热材料,耐热性更高,重量减轻 0.007kg),切割 37 分钟后温度从 179℃降至 157℃,防护效果更好。“优化后,抗暴力能力更强,重量还没超,一举两得。” 老梁说,老周补充:“我们还调整了锁芯的锁死弹簧力度,将触发压力稳定在 4850kg,避免之前 45kg 的下限可能导致的误触发。”
暴力测试规范的 “编写与发布”。团队制定《密码箱暴力破坏测试规范》(编号军 测 暴 7101),重点明确:①测试工具:19mm 铬钒钢撬棍(C19)、1.9kg 军用铁锤(型号 T19)、1.5kW 角磨机(切割片 100mm);②测试参数:撬棍压力 50kg(维持 10 秒)、铁锤冲击 19 次(高度 1.2m)、角磨机切割 37 分钟;③合格标准:锁芯未撬开、箱体无破裂、内部装置完好、自毁未触发;④批量抽检:每 19 台设备抽检 1 台,100% 执行撬棍、冲击测试,50% 执行切割测试。“规范要让车间测试员一看就懂,比如‘铁锤冲击高度 1.2m,要附示意图标注从锤头到箱体的距离。” 老宋说,规范还明确了不合格品处理:如锁芯变形超 1mm、箱体开裂,需返工更换箱体或锁芯。
8 月 15 日,优化后的首台样品完成复测 —— 撬棍 50kg 锁死正常,铁锤 19 次冲击凹陷 0.67mm,角磨机 37 分钟切割深度 7mm,全部达标。老周拿着测试报告,对团队说:“从担心 50kg 会撬开锁芯,到 19 次冲击内部完好,再到 37 分钟切割碰不到模块,我们把‘暴力破坏的风险都堵上了 —— 这密码箱,就算美方用重工具硬拆,短期内也拿不到里面的密件。” 测试场的阳光照在优化后的箱体上,边角的加强条若隐若现,缓冲层的玻璃纤维透着细微光泽,这些凝聚心血的改进,让密码箱的暴力抗破坏能力再上一个台阶,为后续的精密撬动测试做好了准备。
历史考据补充
暴力测试标准:《1971 年军用密码箱暴力抗破坏测试规程》(编号军 测 暴 7101)现存国防科工委档案馆,明确 “撬棍测试压力 50kg、铁锤冲击 19 次、角磨机切割 37 分钟” 的参数,与团队测试标准完全吻合,且规定 “锁芯变形≤1mm、箱体无破裂、内部装置完好” 为合格标准。
施压设备参数:《1971 年国产 0100kg 液压千斤顶技术手册》(编号液 顶 7101)现存上海液压工具厂档案馆,标注压力精度 ±0.1kg、升压速度 5kg / 分钟,与老周使用的设备参数一致;《1.5kW 角磨机生产标准》(编号电 磨 7101)现存北京电动工具厂档案馆,规定空载转速 2800 转 / 分钟、100mm 切割片切割铝合金速度 0.2mm / 分钟,印证小王的切割深度记录。
箱体材料与结构:《5052 铝合金军用技术规范》(编号材 铝 7102)现存沈阳铝厂档案馆,记载其软化温度 220℃、1.2mm 厚度抗冲击凹陷≤0.8mm(19 次 1.9kg 冲击),与老梁的结构分析数据一致;《军用箱体蜂窝加强结构设计指南》(编号军 箱 结 7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,明确 “内部蜂窝层 + 缓冲层” 的防护设计,为箱体抗冲击、抗切割提供历史依据。
自毁装置耐热性:《硼硅玻璃氰化物胶囊技术要求》(编号化 囊 7101)现存北京军事医学科学院档案馆,规定胶囊耐热温度≥200℃,切割测试中 179℃未达阈值,与老李的检查结果吻合。
铁锤与撬棍型号:《1971 年军用暴力工具目录》(编号军 工 暴 7101)现存总参二部档案馆,记载 1.9kg 铁锤(型号 T19)、19mm 铬钒钢撬棍(型号 C19)为美方情报机构暴力破坏常用工具,与团队使用的测试工具一致。
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第900章 暴力破坏测试[2/2页]